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https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/398
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Impacto de la Inyección de inhibidor de asfaltenos y solvente en la línea de flujo de un crudo API 17° con elevada viscosidad en un mono pozo |
Autor : | Dávila Portilla, Anthony Javier Rojas Ochoa, Wilmer Manuel |
Director/Colaborador : | Mayorga Zambrano, Christopher Jonathan |
Descriptores : | Crudo pesado Petróleo Viscosidad Solvente Fluidos |
Fecha de publicación : | sep-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Dávila, A., Rojas, W.(2024). Impacto de la Inyección de inhibidor de asfaltenos y solvente en la línea de flujo de un crudo API 17° con elevada viscosidad en un mono pozo.Trabajo de titulación previo a la obtención del Título en Magister Tecnológico en Extracción, Levantamiento y Tratamiento de Crudos Pesados. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este proyecto se enfoca en la optimización de la producción de un crudo de 17° API con alta viscosidad extraído de un mono pozo en la arenisca UI. El principal desafío era la precipitación de asfaltenos, que causaba obstrucciones en la línea de flujo y aumentaba las presiones, provocando paradas no programadas del bombeo electrosumergible (BES). Para mitigar aquello, se implementó la inyección continua de una mezcla de inhibidor de asfaltenos y solvente (JP1) a 10 galones por día. Los resultados muestran una reducción significativa de la presión en el pozo, estabilizando las variables operativas y disminuyendo la frecuencia de apagados. Además, la producción aumentó un 21.5%, de 251 BPPD a 305 BPPD. El tratamiento propuesto mejora la movilidad de los fluidos y optimiza la operación, ofreciendo una solución replicable en otros pozos similares. |
Descripción : | This project focuses on optimizing the production of a 17° API crude with high viscosity extracted from a single well in the UI sandstone. The main challenge was asphaltene precipitation, which caused blockages in the flowline, increasing pressures and triggering unscheduled shutdowns of the electrical submersible pump (ESP). To mitigate this, a continuous injection of an asphaltene inhibitor and solvent mixture (JP1) at a rate of 10 gallons per day was implemented. The results showed a significant reduction in wellhead pressure, stabilizing operational variables and decreasing the frequency of shutdowns. Additionally, production increased by 21.5%, from 251 BPPD to 305 BPPD. The proposed treatment improves fluid mobility and optimizes operation, providing a replicable solution for similar wells. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/398 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Extracción, Levantamiento y Tratamiento de Crudos Pesados |
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