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Tipo de material: masterThesis
Título : Optimización de la movilidad de Huartaracu D mediante la reactivación del Pozo Huataracu 08 para mejorar el desplazamiento del fluido hacia la planta de procesos con la bomba UBH
Autor : Paladinez Arrobo, Vismar Alexander
Paladinez Arrobo, Jhimmy Felipe
Director/Colaborador : Mayorga Zambrano, Christopher Jonathan
Descriptores : Producción
Agua
Viscosidad
Movilidad
Pozo petrolero
Fecha de publicación : sep-2024
Editorial : Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui
Citación : Paladinez, V., Paladinez, J.(2024). Optimización de la movilidad de Huartaracu D mediante la reactivación del Pozo Huataracu 08 para mejorar el desplazamiento del fluido hacia la planta de procesos con la bomba UBH. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título en Magister Tecnológico en Extracción, Levantamiento y Tratamiento de Crudos Pesados.
Acceso: openAccess
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador
Resumen : El la plataforma Huataracu D está el pozo Huataracu 08 que fue cerrado debido a un alto corte de agua, con una producción de 400 BFPD. En abril, se perforaron los pozos Huataracu 28 y 29, que, al entrar en producción, generaron 900 BFPD con un BSW del 1% y un API de 18.3°. Sin embargo, la bomba UBH no podía desplazar eficientemente el crudo hacia la planta de procesos, debido a la alta viscosidad de 129.8 cP y baja temperatura del crudo. Este problema generó interrupciones, pérdidas de hasta 750 BPPD y afectó el desempeño de las bombas UBH y booster. Para resolver este problema, se propuso reactivar el pozo Huataracu 08, cuyo crudo a 180 °F permitiría reducir la viscosidad del crudo de los pozos Huataracu 28 y 29. La mezcla de crudos en los tanques de almacenamiento, combinada con ajustes operativos en la bomba UBH, optimizó el flujo hacia la planta de procesos. Los ajustes clave incluyeron el aumento en la presión de succión de 30 a 40 psi y la optimización de la presión de descarga a 1025 psi. Estos cambios, junto con la reducción de la viscosidad del crudo a 49.4 cP, incrementaron el caudal de producción de 350 BFPD a 1300 BFPD. Además, las paradas de emergencia de los pozos disminuyeron, mejorando la continuidad operativa y la eficiencia general de la plataforma Huataracu D.
Descripción : On the Huataracu D platform there is the Huataracu 08 well, which was shut in due to a high water cut, with a production of 400 BFPD. In April, the Huataracu 28 and 29 wells were drilled, which, upon entering production, generated 900 BFPD with a BSW of 1% and an API of 18.3°. However, the UBH pump could not efficiently move the crude oil to the processing plant, due to the high viscosity of 129.8 cP and low temperature of the crude oil. This problem generated interruptions, losses of up to 750 BPPD and affected the performance of the UBH and booster pumps. To address this issue, it was proposed to reactivate the Huataracu 08 well, whose crude oil at 180°F would allow the viscosity of the crude oil from the Huataracu 28 and 29 wells to be reduced. Blending of crude oil in the storage tanks, combined with operational adjustments to the UBH pump, optimized the flow to the processing plant. Key adjustments included increasing the suction pressure from 30 to 40 psi and optimizing the discharge pressure to 1025 psi. These changes, along with reducing the crude oil viscosity to 49.4 cP, increased the production rate from 350 BFPD to 1300 BFPD. In addition, emergency well shutdowns decreased, improving operational continuity and overall efficiency of the Huataracu D platform.
URI : https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/405
Aparece en las colecciones: Maestría Tecnológica en Extracción, Levantamiento y Tratamiento de Crudos Pesados

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